專業生產:跳汰機 梯形跳汰機 洗礦機 細碎機 棒磨機

佛瑞機械

從銻礦選礦的尾礦中回收金的研究

 青海某銻金礦新建一座150t/d的選礦廠,選礦工藝為“先銻后金”的優先浮選流程,選銻為一次粗選、一次掃選、兩次精選,選金為一次粗選、兩次掃選、兩次精選。投產后選銻流程中銻精礦品位39.21%,其中含金25.9g/t,銻的回收率為75.77%,金回收率為20.57%,金浮選流程中金的回收率為12.15%,金精礦品位 15.0g/t,金總回收  衫率僅為32.75%左右。因金精礦品位較低,產品銷售困難,金資源綜合回收率低,企業的經濟效益較差。如何有效提高金回收率是選礦工作者必須面對的重要課題。在選金工藝中,金精礦品位及回收率極低,很有必要對其進行進一步的試驗研究,考察選礦技術指標,確定適宜工藝技術條件,為提高企業的經濟效益奠定基礎。

1  礦石性質,

 該礦石主要金屬礦物為輝銻礦、黃銻礦、銻華、黃鐵礦、磁黃鐵礦、褐鐵礦,主要的非金屬礦物為石英、高嶺土、長石、角閃石、綠泥石、方解石、云母及黏土礦物。原礦含金2.95 g/t,氧化礦物中金為1.84g/t,輝銻礦中含金0.65g/t,氧化金占48.42%,輝銻礦的含量為0.37%,氧化銻中的銻為0.36%。氧化銻占34.95%,礦石中含有大量的高嶺土,泥化嚴重,屬難選礦石。原礦多元素分析結果見表 1。

2  銻尾礦CIL試驗研究及結果

2.1  樣品來源

 樣品來自于選礦廠浮選銻尾礦,對其脫水、自然晾干、縮分、裝袋,備用。

 銻尾礦主要化學分析結果見表 2。

2.2試驗

2.2.1  不同粒度的氰化浸出試驗

 試驗條件:礦漿濃度為33%,加石灰調節礦漿pH為11.0,加氰化鈉300 g/t,在不同磨礦細度下浸出24 h,試驗結果見圖l。

 由圖1可知,適宜的浸出細度宜選用-74μm含量為78.52%。

2.2。2  不同濃度的浸出試驗

 試驗條件:磨礦細度-74μm含量為78.52%,加石灰調節pH 11.0,加氰化鈉300g/t,改變礦漿濃度浸出24 h,試驗結果見圖2。

 由圖2可知,適宜的浸出濃度為25%固體濃度。

2.2.3  不同堿度的浸出試驗

 試驗條件:磨礦細度-74μm含量為78.52%,礦漿濃度為25%,加氰化鈉300g/t,改變礦漿的pH 浸出24 h,試驗結果見圖3。

 由圖3可知,適宜的浸出pH為10.5。

2.2.4  浸出時間試驗

 試驗條件:磨礦細度-74 μm含量為78.52%,礦漿濃度為25%,加石灰調節pH為10.5,加氰化鈉300紗,在不同的浸出時間下進行試驗,試驗繒果見圖4。

 由圖4可知,浸出時間在24-48 h范圍內,浸出率增加緩慢,結合生產實際浸出以24 h為宜。

2.2.5  氰化鈉用量試驗

 試驗條件:磨礦細度-74μm含量為78.52%,礦漿濃度為25%,加石灰調節pH為10.5,改變氰化鈉用量,浸出時間24 h,試驗結果見圖5。

 由圖5可知,氰化鈉用量宜用1000 g/t。

2.2.6  活性炭吸附試驗

 試驗條件:磨礦細度-74 μm含量為78.52%,谷礦漿濃度為25%,加石灰調節pH為10.5,加氰化鈉1 000g/t,浸出時間24 h,礦漿加入不同重量的活性炭,試驗結果見圖6。

2.2.7  解毒試驗

 氰化尾礦采用液氯氧化法解毒,炭漿尾礦自由氰為155 mg/L,試驗結果是在氰化尾礦中加  [次氯酸鈉9.0 g/L,反應時間1h,尾礦自由氰降低到1.0 mg/L。

23  試驗結果與分析

2.3.1  浸出條件及試驗結果

 試樣細度為-74μm 78.52%,濃度為25%,pH10.5,消耗石灰 5.0 kg/t、氰化鈉1.0 kg/t、活性炭5.0 kg/t,對含金2.40 g/t的選銻尾礦進行浸出,浸渣金品位為0.84g/t,浸出率65.10%,吸 附率99.87%。

2.3.2試驗結果分析

 1)通過CIL試驗探索,浮選銻尾礦金的浸出率為65.10%,浸渣品位 0.84 g/t,金的總回收率提高明顯,由粒度浸出試驗可知,提高磨礦細度,金浸出率增加幅度不大,主要原因可能為金礦物嵌布極其微細。

 2)比較常規氰化,礦石浸出濃度(25%固體濃度)降低明顯,主要原因是礦石含有大量的黏土礦物,泥化現象嚴重,在生產過程中,要注意控制浸出濃度,可提高金的浸出率。

3  結語

 1) CIL浸金是較成熟的提金工藝,通過本次試驗研究,對氧化率較高又泥化嚴重的浮選銻尾礦,采用炭浸法提金,金浸出率為65.10%,相比較原浮選工藝,金總回收率達85.67%,回收率增加了52.92%。由 此可見對銻尾礦采用CIL提金,可顯著提高金的綜合回收率。

 2)采用次氯酸鈉法解毒,藥劑以水溶液形式加入,操作簡單,易控制,反應比較完全,對環境無危害。

 3)選礦廠在優先浮選銻的過程中,應嚴格控制磨礦、分級濃細度,確保浮選粒度達到原設計水平’(-74μm占83%),盡可能降低選銻尾礦金品位,可以有效回收銻和金。選銻尾礦直接進入氰化系統,不需要增加磨礦、分級及濃縮作業,改造費用低。

 4)改造后,企業年多回收黃金56.71 kg,新增利潤1342.23萬元,經濟效益提高明顯。

 佛瑞機械是專業的銻礦選礦設備廠家,本廠對銻礦的選礦以及銻礦尾礦的處理和回收有豐富的經驗,并設有完善的試驗平臺,可免費為客戶進行銻礦選礦試驗,設計工藝流程和設備配置,歡迎來電咨詢,聯系電話:0371-64588838.